一、地基与基础分部 1、 案例1:将原设计的打桩-开挖-回填碎石优化为开挖-换填-打桩 1.案例背景 某项目拟建场区原有地貌形态属滨海浅滩,后经人工改造形成的虾池养殖 区,长期海洋养殖,池内淤泥层厚而软稀,现场进行了土方回填作为拟建场地.
工程基础设计做法为预应力方桩,根据现场情况及桩基设计,如何确保软土地基 沉桩质量,是现场需要解决的重大难题.
原设计方案为在回填土上后直接进行沉 桩施工,沉桩完成后进行桩间土开挖,超挖50cm后回填碎石土作为基础的褥垫 层.
2.案例策划 如果按照原设计方案组织施工,现场将面临以下问题:原来的场区回填只是 满足了运输车辆的通行,而桩基作业时打桩机械需要的地基承载力远高于普通运 输车辆,而且沉桩作业时桩机局部对基底有很强的冲击作用,如果直接在回填土 上打桩,很可能无法确保安全施工:而且沉桩后再行挖土,挖掘机和运输车辆行 走会对桩体产生侧向推力,而本工程回填土厚度约2m,回填土下方有厚达8m的 淤泥层,工程桩上部都位于淤泥层,无法承受水平荷载,如果按此方案施工,桩 身质量恐受影响.
3.案例实施 项目部将上述情况向建设单位进行汇报,并提出先进行土方开挖,并对设计 基底标高进行超挖后回填2m级配砂石(回填标高考虑一定的桩基隆起效应,避 免打桩后再开挖),经过碾压密实后进行桩基施工.
有关领导听取建议后,组织 勘察、设计和参建单位的相关专家召开多次现场会议,经过现场试验和会议论证, 最终采纳了对已回填场地进行开挖换填后进行桩基施工的方案.
4.案例效果 施工现场如果发生安全事故就是最大的成本,该方案将原设计的打桩-开挖一 基底回填碎石优化为开挖-换填-打桩,而且将原设计的50cm碎石回填调整为2m 换填,确保了桩基施工安全、减少了我方施工难度同时还扩大了我方施工的工程 量和施工效益.
该做法扩大回填工程量约13万立方(虚方),增加产值约600万.
5.心得体会 无论建设方还是施工方,安全都是第一要保障的要素,在确保安全的基础上 才能采取相应的做法和施工措施.
案例2:回填土设计优化 1.案例背景: 某项目场地内原有堆土约20万方,其中含有部分海泥、建筑垃圾等,土方 外运、开挖、回填均为盈利项.
其中外购土回填效益率远大于场内倒运.
2.案例策划: 最大限度增加原有土(20万方)外运工作,增加外购土回填工程量,主教 学楼区域标高低于正负零平均35米,回填方量较大,利用结构区域土质要求, 沟通设计单位明确场内原有土无法作为回填用土,增加效益.
3.案例实施: 图纸明确回填土不得掺杂粘性、淤泥、建筑垃圾等,与甲方沟通明确后结构 强夯范围内均使用外购土回填,以原有土堆占用场地为由开始土方开挖外运工 作,开挖外运及外购土回填工作同时进行,实际开挖土质满足设计要求的全部回 填至强夯范围内,实际与甲方结算按外购结算,通过方案优化策划原始地貌标高 及开挖后标高,增加工程量.
4.案例效果: 经济效益189万 5.心得体会: 积极对接甲方、设计单位,夸大土质影响,完成优化入图,及时沟通监理、 审计单位,施工过程确保优化落地.
案例3:二八灰土回填材料优化 1案例背景: 本工程为一幢高层建筑,用于银行总部自用办公,总建筑面积42295m,建 筑总高度114.85m:其中地上22层(裙楼8层),建筑面积29959m2,地下4 层, 建筑面积12336m2,结构体系为框筒结构,基坑深度21.5m,筏板厚度2m.
本工程地下外墙回填材料设计为2:8灰土,外墙边距基坑支护边1.4m-2.2m不 等,回填高度19.5m,基坑周长约24.5m,回填总量8148m².
由于本工程回填高 度高,现场场地小,设计回填材料现场质量不宜把控,且投标阶段回填分项报价 2
较低,该项为本项目重大亏损项.
2案例策划: 通过更改回填材料,提高施工效率,保证施工质量,且获得重新报价机会, 扭亏为盈.
具体实施方案为通过图纸会审及设计变更,将回填材料变更为混凝土 永久配重混砂.
3案例实施: 1、现场基坑开挖为混砂,可直接利用于回填,施工方便.
2、混砂较灰土回填施工速度快,质量宜保证,且施工过程安全性高.
3、因本工程回填高度近20m,且地下室外墙据基坑支护约2m,回填施工安 全隐患大,将基坑底部回填材料改为混凝土永久配重,可大幅度减少安全隐惠.
另通过增加永久配重可提前停止基坑降水及相关监测工作,节省业主相关成本.
4案例效果: 不同回填材料经济效益分析表 回填材料 中标价 成本价 利润 备注 灰土 15元/m² 55元/m² -40元/m² 材料费同进同 混砂 79元/m² 50元/m² 29元/m² 出 C15混凝土 280元/m² 238元/m² 42元/m² 5心得体会: 本地区投标回填材料多为亏损项,且回填过程施工质量对地下室外墙防水质 量影响较大,合理的通过变更回填材料,既能保证经济效益也大大的改善防水施 工质量.
及时与设计沟通,通过设计计算停止降水临界点,考虑现场施工进度安 排,综合考虑增加永久配重后业主增加的材料成本、提前停止降水减少的降水费 用及其他监测费用等,为业主算好经济账.
案例4:将回填土优化为级配砂石 1案例背景: 某项目包含教学楼及办公楼,办公楼地上7层地下一层,教学楼地上3层, 结构形式:钢筋混凝土框架-核心筒结构,为EPC工程总承包项目.
办公楼(4#楼)采用平板式筏板基础,筏板顶部预留100mm混凝土面层不设覆土 层,因主楼地上7层局部出屋面部分8层地下1层,与地下车库荷载差别较大, 3
现场施工过程中发现基底持力层部分在第2层粘土层,呈黑褐色,可塑,饱水条 件下土层较软,会导致基础沉降较大.
根据现场取两点进行开挖,一点基底标高 到第四层中粗砂层深度约1米,另一点下挖1米左右因设备无法继续下挖未到第 四层,根据地勘报告基底标高到第四层中粗砂层约3米左右.
需处理土层较厚.
2案例策划: 项目部经过充分分析现场情况,并结合清单内容为保证我方利益最大化,经 与设计及地勘单位协商后提出两种解决方案: 1、主楼基础持力层采用第4层中粗砂层,主楼基础底标高降至第4层顶, 2、主楼基础持力层采用第4层中粗砂层,采用级配砂石换填至筱板底标高 3.案例实施: 项目部结合工程特点及建设单位的关注点.
首先与建设单位现场负责人就两 种基础处理方案进行讨论,并针对两种方案后期可能出现的问题进行具体分析, 直接指出,第一种方案填土较多,回填后需另做建筑地面,回填土施工较为困难 且无法完全夯实,后期极易造成建筑地面沉降裂缝.
并同时指出第二种方案的优 点,即筏板顶直接做100mm混凝土面层,无室内回填土沉降裂缝问题,开挖至第 4层中粗砂层顶即可,相较第一种方案,流程简便,能够极大的缩短工期,且质 量能够保证.
推荐使用第二种方案.
针对各方共同关心的工程造价问题,项目部 针对两种方案进行对比,其中第一种方案由于基底均需开挖至2米左右,挡土墙 加高较多,竖向柱墙均加高,施工成本增加.
通过对建设单位的提前铺垫、设计 单位提前沟通,最终各方研讨结构为通过第二种方案.
4案例效果: 根据商务测算情况级配砂石回填为本工程盈利点,且砌筑工程为亏损点, 3#4#楼基础开挖量约为12800m”,级配砂石与土方开挖对比盈利高出约50元/m”, 我方效益增加.
收入单价(元成本单价 单价差 方量(m²) 总价差额 /m² ) (元/m²) 额 回填土 12800 12.9 13.5 0.6 7680 级配砂石回填 12800 235 280 45 576000
效益 45. 6 583680 5心得体会: 基础材料的回填往往可结合周边环境因素,通过提高回填质量,降低对周边 环境的影响,对于政府或学校等国家投资项目,从提高质量、预防隐患等角度往 往能够得到突破.
案例5:强夯置换改为换填优化 1案例背景: 某项目道路、体育场、篮球场均采用强夯置换,施工工期较长,受环保影响, 满足强夯置换的建筑垃圾较少,施工工期较长,费用较高.
2案例策划: 通过设计优化将原强夯置换改为换填 3案例实施: 沟通建设单位、设计、勘察以强夯置换费用较高、工期较长、超概算为突破 口,建设单位、设计、勘察现场查看,强夯位置地质较差,强夯机无法作业,需 先换填1m建筑垃圾才可进行强夯置换,另现场强夯置换每平米1个强夯柱墩, 每个柱墩需强夯50m3,共计4万个柱墩,施工工期较长,费用较高,超概算180%.
经过设计、地勘共同研究讨论,将原强夯置换改为1.7m换填(800mm建筑垃圾 啊600mm粉质黏土300mm风化砂).
4案例效果: 节省工期30天,经济效益80万元 5心得体会: 重点利用建设单位概算及工期,通过现场情况无法满足正常施工工期,严重 超概算,我们提出合理化建议,做出一块试验区,满足设计要求,施工过程中多 与建设单位及设计沟通.
案例6:强夯范围及强券方式优化 1案例背景: 某项目地基处理方案为回填强夯,回填深度15米不等,基础形式为桩基础, 强夯地基仅为保证土体密实、桩基开挖不受影响,无上部结构承载力要求.
2案例策划: 5